A vantagem da customização dos aditivos de cimento

Como a maioria dos produtores de cimento podem provar, os aditivos químicos são bem estabelecidos na indústria. No entanto, o aditivo customizado tem uma vantagem sobre soluções simples. A customização de aditivos de moagem possibilita aos produtores de cimento fornecer um produto em linha com a necessidade de seus clientes. Sendo assim, eles são fundamentais em ajudar a melhorar a qualidade do cimento, reduzir custo de produção e ajudar as plantas de cimento a serem competitivas no mercado. Uma das maiores fábricas de cimento do oeste da China trabalhou recentemente com a GCP Applied Technologies para desenvolver um aditivo customizado para melhorar o cimento PO 42.5.

Objetivos

A fábrica de cimento chinesa produz milhões de toneladas de cimento PO 42.5 por ano. Entretanto, em frente a forte competição de mercado, a empresa começa a procurar por maneiras de fortalecer sua posição no mercado com o uso de aditivos de qualidade. A performance do cimento em sua aplicação final, no concreto foi identificada como etapa crucial para o sucesso. 

Depois de uma triagem de diferentes fornecedores de aditivos de cimento, a planta escolheu a GCP Applied Technologies (anteriormente WR Grace) não somente para ajudar com o projeto, mas para ajudar no acompanhamento na planta ao longo do tempo. Uma equipe de especialistas no laboratório da GCP trabalhou para desenvolver aditivo de cimento customizado. A equipe trabalhou em colaboração com os clientes para entender seus objetivos e restrições de forma a identificar uma solução que atenda a todos os requisitos de performance a um custo mínimo. 

GCP nomeou uma equipe dedicada, incluindo um engenheiro de vendas, um formulador e um especialista de concreto, para trabalhar com os funcionários da planta de cimento. Depois de uma visita nas plantas de cimento e uma discussão com vários clientes ready-mix, a equipe de GCP identificou os seguintes objetivos:

  • Melhoria da resistência em todas as idades para permitir 5% de substituição de clínquer
  • Melhoria na distribuição dos tamanhos das partículas 
  • Retardo do início de pega em 30 minutos
  • Constante demanda de água na pasta (consistência normal constantemente)
  • Melhoria na retenção de slump até 120 minutos

Como parte da customização, a equipe estudou quatro materiais de substituição ao cimento e testou os efeitos dos MCSs nos aditivos de cimentos, avaliando: 

  • Compressão das resistências (argamassa e concreto)
  • Tamanho da distribuição da partícula  (pó de cimento)
  • Início e fim de pega (argamassa)
  • Consistência normal (pasta)
  • Calorimetria e otimização do balanço de sulfato (pasta de cimento)
  • Fluidez da argamassa
  • Slump no concreto

Otimização de MCS

Depois da avaliação de custo, avaliação e características de performance dos SCM’s, incluindo escória granulada de alto forno, basalto, arenito com baixo silício e arenito com alto silício, a escória foi a primeira selecionada como a principal substituição de clínquer.

Otimização de sultato

Para verificação da quantidade ótima de SO3, 0.3% de SO3 foi adicionado em forma de sulfato de cálcio hemidrato no cimento branco, e a retenção de fluidez da argamassa foi medida. A equipe observou nas análises uma melhoria de 120 minutos, sugerindo a necessidade de uma adição de gesso ligeiramente maior durante a fabricação de cimento. Após verificar com a planta, o nível  adicional de SO3 foi implementado na formulação do cimento.

Teste de campo inicial

A equipe realizou um teste de campo com o melhorador de qualidade GCP 215, que alcançou vários objetivos, incluindo aumento de resistência em todas as idades, diminuição de clínquer de 79 para 74%, aumento da fluidez da argamassa de 585 a 620mm no tempo 0 e melhor distribuição do tamanho de partículas. No entanto, o tempo de pega  e a retenção da fluidez apresentaram resultados insuficientes. 

Customização avançada

GCP então selecionou vários novos produtos químicos para encontrar a formulação ideal para atingir os resultados do GCP 215 em resistências e melhorador de moagem, além de atrasar o tempo de pega e melhorar o comportamento reológico do concreto. As melhores formulações foram testadas em concreto com um desenho de mistura padrão, suportado por materiais de referência compartilhados pela fábrica de cimento. O teste mostrou melhoria no slump em um período de duas horas.

Segundo teste de campo 

Um segundo teste foi realizado com a versão modificada do aditivo (GCP 31), que apresentou a melhor performance experimental, com as expectativas confirmadas (maior percentual de escória com as mesmas resistências iniciais, tempos de pegas mais longos e melhoria no comportamento reológico do concreto).

Resultados do segundo teste de campo com o aditivo GCP 31

AMOSTRA DE CIMENTO CLINQUER
%
CALCÁRIO
%
ESCÓRIA
%
NC
%
TP INICIAL
(min)
TP FNIAL
(min)
R3
(MPa)
R28
(MPa)
SLUMP AT 0H
(mm)
SLUMP AT 2H
 (mm)
SPREAD AT 0H
(mm)
SPREAD AT 2H
(mm)
Blank 78.5 8.0 7.5 26.4 198 257 28.3 56.0 235 220 535 450
GCP 31 75.5 8.0 10.5 26.6 221 288 28.9 56.5 235 220 570 555

Baseado nestes resultados, a GCP desenvolveu um aditivo feito sob medida que permitia a fábrica de cimento entregar o cimento PO 42.5 melhor e mais competitivo ao mercado, com maior teor de SCM e melhor trabalhabilidade no concreto.